常见问题
修复除尘管道用耐磨铁基堆焊合金
更新时间 2021-11-10 08:41 阅读
采用手工电弧焊在 45 钢上堆焊一种耐磨铁基堆焊合金。借助光学显微镜、扫描电镜、X 射线衍射 仪及材料试验机研究了堆焊铁基合金的组织和性能。结果表明,焊态耐磨铁基合金中存在高合金 马氏体,其硬度为 42.7 HRC,经 500 ℃保温 2 h 后,堆焊合金的硬度为 44.5 HRC,耐磨性有所提高。
(1)Q550 高强钢焊接接头断面裂纹产生于靠 近熔合区的半熔化区,平行熔化边界线扩展,部分裂 纹越过熔合区向焊缝扩展。随焊丝强度的增加,裂 纹率增大。在强度允许的范围内,尽量选择低强匹 配的焊接材料,保证焊接接头有一定的韧性。
(2)采用 ER506 焊丝进行焊接得到焊缝组织 为先共析铁素体、针状铁素体、珠光体和粒状贝氏 体,MK·G60 焊丝的焊缝显微组织主要为贝氏体和 大量的针状铁素体。
(3)采用 ER506 焊丝的焊接接头熔合区断口 形貌,有大量韧窝存在,表现为明显的韧性断裂特 征。MK·G60 接头熔合区断口形貌主要呈山谷状, 有着脆性断口中准解理断口的特征,存在很多撕裂 棱,表现为明显的脆性断裂特征。
磨损失效是除尘管道常见的一种破坏形式,主 要发生在管道的弯头、三通等异形构件处。磨损会 造成除尘系统漏风,影响除尘效果,甚至带来不安全 隐患。因此,提高除尘管道的抗磨损性能已引起相 关研究者的重视。目前,提高除尘管道耐磨损性的 一种常用方法是在弯头外侧镶有可以更换的耐磨材 料衬里[1] ,但采用该方法成本较高,且检修较麻烦。 采用堆焊的技术将耐磨材料堆焊熔敷在工件表面来 改善耐磨性是一种经济有效的方法,已在矿山、机 械、冶金、水泥及电力等工业部门的零件修复中得到 广泛的应用[24] 。因此,本文采用手工电弧焊法在 45 钢基体上堆焊一种耐磨铁基堆焊合金,并探讨了 该堆焊合金的显微组织及性能。
试验选用的焊材为一种新配制的耐磨铁基堆焊 焊条,焊条直径为 4 mm,堆焊基体材料为 40 mm × 40 mm ×8 mm 的 45 钢板。用 ZX5250 型直流电焊 机,在 45 钢上堆焊成厚度约为 5 mm 堆焊合金层, 其化 学 成 分 (质 量 分 数,%)为 0.22C,4.67Cr, 0.38Si,1.65Mn,5.39W,0.55V,0.32 其它。用线切 割将堆焊件加工成尺寸为 10 mm ×10 mm ×10 mm 堆焊样品,其中堆焊合金层约 4 mm,取一部分堆焊 样品在 SX410 箱式电阻炉中分别进行 200 ℃、 300 ℃、400 ℃、500 ℃、600 ℃、700 ℃保温 2 h 的回 火处理后,用 HR150A 洛氏硬度计和 FMARS9000 显微硬度计分别测试回火处理前后堆焊合金的宏观 和微区硬度。磨损试验在 MPW 万能磨抛机上进 行,外加载荷为 1.0 kg,磨料为 320#砂纸,行程为 250 m。用 ESJ2054 光电子天平(精度 0.1 mg)测 量样品的磨损失重量。上述试验结果均取 3 次测试结果的平均值。用 Axiovert200MAT 型光学显微镜、 D/maxrB 型 X 射线衍射仪(带石墨单色器,Cuka 辐 射)和 KYKY2800 扫描电镜(配能谱仪 EDS)对堆 焊合金的显微组织进行分析。
图 1 为耐磨铁基堆焊合金的显微组织。图 1 (a)可以看出,焊态堆焊合金组织由白色区和黑色 区组成。显微硬度测试结果显示,白色区和黑色区 的硬度分别约为 548 HV 和 491 HV。EDS 能谱结果 发现,白色区和黑色区的主要成分是 Fe 元素,且白 色区中的 Cr、W和 V 元素的含量均高于黑色基体中 Cr、W和 V 元素的含量。经 500 ℃保温 2 h 回火后 白色区数量明显减少,见图 1(b)。图 2 表明,焊态 堆焊合 金 组 织 主 要 为 马 氏 体 和 残 留 奥 氏 体,经 500 ℃保温 2 h 处理后,堆焊合金组织中残留奥氏 体消失,堆焊合金的硬度值为 44.5 HRC。由上述结 果可推断,焊态堆焊合金组织中白色区为高合金马 氏体,而低合金马氏体主要存在黑色区中,经 500 ℃ 保温 2 h 回火后,堆焊合金组织中存在回火马氏体。 这是由于该堆焊合金中含有较高的 W、Cr、V 合金元 素,这些合金元素与碳原子具有较强的亲和力[5] , 阻止了碳从马氏体中析出,同时也能增加 Fe 原子自 扩散激活能,因而使马氏体的分解温度升高,提高了 堆焊合金的回火稳定性。
图 3 为耐磨铁基堆焊合金的硬度与回火温度的 关系曲线。可以看出,回火温度低于 400 ℃时,堆焊 合金的硬度值变化不大,当回火温度升至 500 ℃时, 硬度值略有升高,然后随回火温度的升高,硬度呈下降的趋势。由测试结果可知,当回火温度为 500 ℃ 时,堆焊合金的硬度值为 44.5 HRC,较焊态堆焊合 金的硬度(42.7 HRC)提高了 4.22%。由堆焊合金的 耐磨性测试结果显示,500 ℃保温 2 h 回火处理前后 堆焊合金的磨损失重分别为 38.59 mg 和 34.97 mg, 表明 500 ℃保温 2 h 回火处理后堆焊合金的耐磨性 有所提高。其原因主要是该堆焊合金在 500 ℃保温2 h 回火过程中,从高合金马氏体中析出合金碳化 物,形成沉淀硬化效应[6] ,同时残留奥氏体转变为 马氏体,使堆焊合金的硬度和耐磨性升高。随回火 温度进一步升高,马氏体分解,析出的合金碳化物聚 集长大,导致堆焊合金的硬度降低。从 XRD 衍射图 谱(图 2)中并未显示出焊态堆焊合金经 500 ℃保温 2 h 回火处理后存在合金碳化物的衍射峰,这可能 与 XRD 衍射仪的精度及析出的合金碳化物数量较 少的缘故。综上所述,该堆焊合金具有较高的硬度 和良好的耐磨性能,以及较高的回火稳定性,可断定 该堆焊合金有望在修复除尘管道等方面得到应用。
(1)焊态耐磨铁基堆焊合金组织中存在高合金 马氏体,该堆焊合金具有较高的硬度和良好的耐磨 性能及较高的回火稳定性。
(2)焊态堆焊合金的硬度为42.7 HRC,经500 ℃ 保温 2 h 回火后,堆焊合金的硬度为 44.5 HRC,提 高了4.22%,耐磨性能也有所提高。
(1)Q550 高强钢焊接接头断面裂纹产生于靠 近熔合区的半熔化区,平行熔化边界线扩展,部分裂 纹越过熔合区向焊缝扩展。随焊丝强度的增加,裂 纹率增大。在强度允许的范围内,尽量选择低强匹 配的焊接材料,保证焊接接头有一定的韧性。
(2)采用 ER506 焊丝进行焊接得到焊缝组织 为先共析铁素体、针状铁素体、珠光体和粒状贝氏 体,MK·G60 焊丝的焊缝显微组织主要为贝氏体和 大量的针状铁素体。
(3)采用 ER506 焊丝的焊接接头熔合区断口 形貌,有大量韧窝存在,表现为明显的韧性断裂特 征。MK·G60 接头熔合区断口形貌主要呈山谷状, 有着脆性断口中准解理断口的特征,存在很多撕裂 棱,表现为明显的脆性断裂特征。
磨损失效是除尘管道常见的一种破坏形式,主 要发生在管道的弯头、三通等异形构件处。磨损会 造成除尘系统漏风,影响除尘效果,甚至带来不安全 隐患。因此,提高除尘管道的抗磨损性能已引起相 关研究者的重视。目前,提高除尘管道耐磨损性的 一种常用方法是在弯头外侧镶有可以更换的耐磨材 料衬里[1] ,但采用该方法成本较高,且检修较麻烦。 采用堆焊的技术将耐磨材料堆焊熔敷在工件表面来 改善耐磨性是一种经济有效的方法,已在矿山、机 械、冶金、水泥及电力等工业部门的零件修复中得到 广泛的应用[24] 。因此,本文采用手工电弧焊法在 45 钢基体上堆焊一种耐磨铁基堆焊合金,并探讨了 该堆焊合金的显微组织及性能。
试验选用的焊材为一种新配制的耐磨铁基堆焊 焊条,焊条直径为 4 mm,堆焊基体材料为 40 mm × 40 mm ×8 mm 的 45 钢板。用 ZX5250 型直流电焊 机,在 45 钢上堆焊成厚度约为 5 mm 堆焊合金层, 其化 学 成 分 (质 量 分 数,%)为 0.22C,4.67Cr, 0.38Si,1.65Mn,5.39W,0.55V,0.32 其它。用线切 割将堆焊件加工成尺寸为 10 mm ×10 mm ×10 mm 堆焊样品,其中堆焊合金层约 4 mm,取一部分堆焊 样品在 SX410 箱式电阻炉中分别进行 200 ℃、 300 ℃、400 ℃、500 ℃、600 ℃、700 ℃保温 2 h 的回 火处理后,用 HR150A 洛氏硬度计和 FMARS9000 显微硬度计分别测试回火处理前后堆焊合金的宏观 和微区硬度。磨损试验在 MPW 万能磨抛机上进 行,外加载荷为 1.0 kg,磨料为 320#砂纸,行程为 250 m。用 ESJ2054 光电子天平(精度 0.1 mg)测 量样品的磨损失重量。上述试验结果均取 3 次测试结果的平均值。用 Axiovert200MAT 型光学显微镜、 D/maxrB 型 X 射线衍射仪(带石墨单色器,Cuka 辐 射)和 KYKY2800 扫描电镜(配能谱仪 EDS)对堆 焊合金的显微组织进行分析。
图 1 为耐磨铁基堆焊合金的显微组织。图 1 (a)可以看出,焊态堆焊合金组织由白色区和黑色 区组成。显微硬度测试结果显示,白色区和黑色区 的硬度分别约为 548 HV 和 491 HV。EDS 能谱结果 发现,白色区和黑色区的主要成分是 Fe 元素,且白 色区中的 Cr、W和 V 元素的含量均高于黑色基体中 Cr、W和 V 元素的含量。经 500 ℃保温 2 h 回火后 白色区数量明显减少,见图 1(b)。图 2 表明,焊态 堆焊合 金 组 织 主 要 为 马 氏 体 和 残 留 奥 氏 体,经 500 ℃保温 2 h 处理后,堆焊合金组织中残留奥氏 体消失,堆焊合金的硬度值为 44.5 HRC。由上述结 果可推断,焊态堆焊合金组织中白色区为高合金马 氏体,而低合金马氏体主要存在黑色区中,经 500 ℃ 保温 2 h 回火后,堆焊合金组织中存在回火马氏体。 这是由于该堆焊合金中含有较高的 W、Cr、V 合金元 素,这些合金元素与碳原子具有较强的亲和力[5] , 阻止了碳从马氏体中析出,同时也能增加 Fe 原子自 扩散激活能,因而使马氏体的分解温度升高,提高了 堆焊合金的回火稳定性。
图 3 为耐磨铁基堆焊合金的硬度与回火温度的 关系曲线。可以看出,回火温度低于 400 ℃时,堆焊 合金的硬度值变化不大,当回火温度升至 500 ℃时, 硬度值略有升高,然后随回火温度的升高,硬度呈下降的趋势。由测试结果可知,当回火温度为 500 ℃ 时,堆焊合金的硬度值为 44.5 HRC,较焊态堆焊合 金的硬度(42.7 HRC)提高了 4.22%。由堆焊合金的 耐磨性测试结果显示,500 ℃保温 2 h 回火处理前后 堆焊合金的磨损失重分别为 38.59 mg 和 34.97 mg, 表明 500 ℃保温 2 h 回火处理后堆焊合金的耐磨性 有所提高。其原因主要是该堆焊合金在 500 ℃保温2 h 回火过程中,从高合金马氏体中析出合金碳化 物,形成沉淀硬化效应[6] ,同时残留奥氏体转变为 马氏体,使堆焊合金的硬度和耐磨性升高。随回火 温度进一步升高,马氏体分解,析出的合金碳化物聚 集长大,导致堆焊合金的硬度降低。从 XRD 衍射图 谱(图 2)中并未显示出焊态堆焊合金经 500 ℃保温 2 h 回火处理后存在合金碳化物的衍射峰,这可能 与 XRD 衍射仪的精度及析出的合金碳化物数量较 少的缘故。综上所述,该堆焊合金具有较高的硬度 和良好的耐磨性能,以及较高的回火稳定性,可断定 该堆焊合金有望在修复除尘管道等方面得到应用。
(1)焊态耐磨铁基堆焊合金组织中存在高合金 马氏体,该堆焊合金具有较高的硬度和良好的耐磨 性能及较高的回火稳定性。
(2)焊态堆焊合金的硬度为42.7 HRC,经500 ℃ 保温 2 h 回火后,堆焊合金的硬度为 44.5 HRC,提 高了4.22%,耐磨性能也有所提高。
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